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大庆石化用质量之“匙”打开效益之门
2022年09月30日 10:02 | 来源:中新网黑龙江

  中新网黑龙江新闻9月30日电(张敬霞)27日16时,大庆石化热电厂燃料车间员工正进行原煤采样工作,努力把好入厂原煤煤质检测的第一道关口。

  一直以来,大庆石化始终秉承“质量至上”的发展理念,狠抓质量过程管控,倾力打造集质量、标准、技术、品牌等于一体的高品质石化产品,赢得客户信赖的同时,走出一条可持续发展的道路。

  把住源头关口,“质”在必得。今年以来,大庆石化严格把控产品质量,组织人员梳理质量管理制度,进一步明确管理责任,捋顺管理流程,牢牢把住把原料入厂质量关口。这个公司严格要求发现大宗原料、三剂入厂检验结果异常等情况时,检验单位要立即报告使用单位及生产运行处,按照《不合格品控制程序》处置,杜绝不合格原料非受控使用。各单位多举措把控产品“源头”质量。炼油厂深度挖掘大庆原油、俄罗斯原油价值潜力,按照“质量至上”理念积极优化加工路线、改善产品结构。今年,这个厂汽油产品迈入国六B标准行列,石蜡、石油焦等产品各项质量指标均优于国家标准,产品出厂合格率始终保持100%。8月下旬,由于疫情原因,化工一厂原料车间平均每天卸车量为55车左右,对接6个厂家、40多名司机。在岗位人手紧张的情况下,车间高效完成质检、计量等工作,确保原料质量合格、计量准确、卸车安全,切实把好原料入厂第一关,为生产装置提供充足的“源动力”。9月以来,大庆石化共检验入厂三剂、原材料等150多个批次,外报分析数据800多个,各类加样分析7800多个,为各装置优化调整运行提供了精准的数字依据。

  守住安全底线,以“质”取胜。目前,大庆石化各生产装置进入运行末期,随时会出现难以预测的生产问题。这个公司领导干部克服疫情对日常工作产生的不利影响,严抓产品质量,确保整体生产经营不受影响。9月13日13时左右,炼油厂催化重整车间员工张涛巡检时,隐约闻到硫化氢气味,根据经验判断压缩机可能存在漏点,经过仔细查找,终于发现高压缸缸头凹槽内有一个肉眼几乎看不见的细小砂眼,于是立即报告班长,避免了一起由于设备故障引起的产品质量问题,确保装置长周期平稳运行。自2018年大检修以来,大庆石化共有38套装置创造连续运行长周期纪录,其中B3、一空分、聚丙烯等装置创国内同类装置连续运行最好纪录。

  创新优化解难,“质效”双增。今年,这个公司加大产品生产过程质量管控力度,多次组织专业技术人员研究解决制约装置平稳生产的技术难题,对影响产品优级品率的因素加大攻关力度,稳步提升产品质量。生产运行通过提升平稳率减少橡胶制品开停车频次和堵料停车次数,降低开停车对橡胶产品的质量影响。各单位根据实际及时优化调整,稳步提升产品质量。面对胺洗系统存在轻烃损失的生产难题,化工一厂裂解车间多次与设计单位沟通,经过优化调整,目前,气相轻烃损耗每天降低1.8吨左右,月可节约21万多元。疫情期间,化工三厂橡胶装置提升机防粘胶膜达到使用期限,而专业施工人员无法进厂,为确保成品胶块外观质量,这个厂组织精兵强将自行处理。截至8月底,橡胶产品累计合格品率同比增长1.48%,增效99万元。(完)

【编辑:郝雨】

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