中新网黑龙江新闻4月22日电(杨雪)“这个合格了,可以投入使用了!”近日,大庆钻探运行保障分公司生产服务分公司修理车间内,“板房-泥浆罐改装”项目主力王广臣仔细检查完最后一处细节,在检查记录上划掉了最后一个项点。一天后,这个由废弃板房改造而成的泥浆罐,将被运往生产一线,经甲方单位复查合格后正式“上岗”,在新的工作战线上续写价值。
4月初,生产服务分公司生产保障一班接到了一项艰巨任务——承接“板房-泥浆罐改装”项目。消息传来,班组负责人王广臣心中百感交集:欣喜的是,上级将这项重要任务交付班组,是对团队技术实力与责任担当的高度认可;担忧的是,该项目工作量大、改造难度高、质量标准严,堪称一块难啃的“硬骨头”。“绝不能辜负信任,不能丢了公司优质服务的品牌形象!”压力之下,王广臣迅速召开专项班组会议,带领全体修理人员立下誓言:“全力以赴,拼尽全力拿下这个硬活儿!”
随着项目正式启动,一场罐体改造“攻坚战”在生产保障一班厂区全面打响。曾经被闲置多年、被视为“工业垃圾”的旧板房,如今被整齐排列,等待着“华丽转身”。在不少厂区,废旧板房曾是令人头疼的“包袱”——既占据场地空间,处置起来成本高昂,可谓“食之无味、弃之可惜”。而如今,这些“鸡肋”般的闲置资产,通过创新改造,正摇身一变成为降本增效的“香饽饽”,焕发全新生机。
“降本不减质,废旧也能变宝贝。”为实现资源利用最大化,班组修理人员深入研究市场需求与现有条件,创新实行“一班房一方案”的精细化改造模式。他们反复对板房钢板厚度、技术参数进行科学测量,精准核算各项数据,根据每间板房的实际情况调整改造计划,最大限度减少材料损耗与误差。在王广臣的带领下,团队对合格钢板进行切割重组、精准焊接,经过科学规划,一间板房可成功改造成两个泥浆罐,实现了废旧材料利用率的最大化,真正做到“变废为宝”。
质量是改造项目的生命线。生产服务分公司高度重视改装罐体的投产质量,专门委派经验丰富、技术精湛的专业人员,严格按照行业标准与项目要求,对改造后的罐体进行全方位、无死角的质量检测。从焊缝排查、注水调试到参数校验,每一个环节都精益求精、一丝不苟,确保改造后的罐体“改一个、合格一个、投产一个”,让一线使用单位“用得放心、用得舒心”。闲置板房的“重生”,不仅让“沉睡资产”唤醒了新价值,更从源头上实现了资源循环再利用,成为分公司降本增效工作的一个生动缩影,也让“小改小革、修旧利废”的理念深深扎根在每一位员工心中,逐渐成为公司利润增长的“金钥匙”。
以“旧”改“新”,改出降本新亮点;以“革”促效,激活发展新动能。截至4月16日,生产服务分公司已成功改装泥浆罐12个,累计实现降本超33万元。按照项目计划,后续将完成100余个泥浆罐的改装任务,预估降本可达500万元以上。
从“重金进购”到“废料变宝”,生产服务分公司用实际行动证明,降本增效没有“旁观者”,处处都是“主战场”;每一块废料都是“沉睡的资源”,每一个巧思都能成为“效益的增长点”。此次板房改装泥浆罐项目,不仅有效降低了生产成本、提升了经济效益,更让小改小革、修旧利废成为企业发展常态,为公司高质量发展注入了强劲的降本增效动能。(完)




