
中新网黑龙江新闻12月4日电(余虹娜 王欣)在大庆钻探固井公司一场别开生面的“修旧利废”运动正如火如荼地进行着!固井公司落实“转观念、学铁人、勇突破、塑荣光”主题实践活动,拧紧成本管理的螺丝钉,以意识提升、精细管控、自主创新为“三大”法宝,小举措做出大文章
意识提升让节约有“道”
“先修,实在不能修的,就拆,把有用的零部件拆下来,一颗小螺丝钉都不放过。现在要学会过日子、过‘过紧日子’!”固井公司生产指挥中心负责人刘涛说。
固井公司充分利用班前班后会、学习日等有利时机,深入宣传“人人都是降本之源”“节约每一分钱都是你的贡献”等理念,教育引导干部员工主动参与到降本增效实际工作中。有一次,固井奔驰4143变速箱里的一轴、二轴、中间轴、同步器等多个零部件烧蚀、磨损严重,修理人员就找来了报废的变速箱,拆下有利用价值的零部件进行更换,可真别小看就这么一换,每台水泥车节约材料费至少10万元!
同时,他们将主题实践活动与生产实际相互融合,发挥班组长率先垂范作用,从节约一颗螺丝、一个垫圈入手,带动每一个员工养成日常节约的良好习惯,克服过去“随手就丢,视而不见”的浪费习惯,实现员工“持家式”经营理念,从“生产型”向“经营型”的思想转变,营造全员关心成本,控制成本的良好氛围。
精细管理让降本有“术”
固井公司深知,精细管理才是降本增效的制胜法宝。他们秉承“能用旧的决不领新,能修复的决不换件,能自己干的决不外委”的原则,从完善制度措施入手,建立健全《修旧利废管理制度》。设立了专门的评估小组,对废旧零部件和材料进行“全面体检”,判断其可修复性和再利用价值。每一个环节都有详细的操作标准,确保修复后的部件和材料质量杠杠的!原固井2629水泥车的底盘发动机、变速箱经过专业鉴定,采用清洗、更换密封等手段,又在新的水泥车上“重获新生”,单此一项就节约了27万元的维修材料费!
汽修业务负责人董国春这样说:“这些废旧零部件在我们手里可是能‘起死回生’的!我们结合实际,对收集上来的废旧物资进行分类管理与库存优化,建立相关工作台账及监督措施,合理安排修复和再利用计划,让其发挥最大价值,这就能大大避免过度积压和浪费!”
他们还积极鼓励员工提出合理化建议和创新思路,激发员工的积极性和创造力。今年以来,收集员工合理化建议17条,其中2629刹车分泵的改造、5寸半下胶塞的改造、水泥车五缸泵泵体磨损修复等5条建议应用到实际工作中,为生产经营减轻了“负重”。
创新延伸让增效有“方”
固井公司坚信“一切成本皆可降”,抓好自主加工“抠”效益,让员工“动”起来,组建了由技术骨干、维修人员和一线员工组成的“修旧利废技术改造小分队”,针对可修复的零部件进行“妙手回春”。不仅如此,他们还通过技术改造,将一些库存的技术报废的汽车配件重新开发利用,让它们焕发了新的生机。
固井3133后刹车分泵通过技术改造后安装在3134、3135水泥车上,车辆制动性能丝毫不受影响,节约成本18.9万元;固井40-17水泥车混配器损坏,与闲置的混配器互倒,节省采购费8万元;固井水泥车凡尔座承孔边缘因高压冲击出现豁口无法承压,通过改造修复节约成本115万元;固井3134下灰车所用变速箱已不再生产,通过测绘将库存的法士特变速箱安装到3134下灰车上,保证车辆正常使用……一个个废旧零部件在他们的巧手下变废为宝,累计节约的零部件采购费用和材料采购费高达数百万元!
在这场修旧利废的行动中,固井公司加强了技术攻关,研发了《3133后刹车分泵的技术改造》、《5寸半下胶塞的技术改造》等多项针对特定零部件的修复技术,还研制出拆装起动机专用工具、强磁焊接辅助定位器等特有专项工具。今年以来,仅汽修方面就完成技术革新4项,直接或间接经济效益达40余万元。
“在修旧利废过程中,不仅是修复了设备,实现了降本增效,车间员工还能从老师傅手中学到专业技能。”生产指挥中心责任工程师于福海还表示,他们始终坚持开展“我来讲一课”活动,分享经验、指导技术,不仅锻炼了员工的动手能力,还向员工宣传修旧利废的重要意义和方法,提高员工的参与度和积极性,也有利于提升设备管理水平。(完)