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中国石油大庆石化员工发挥聪明才智“金点子”变成真金白银
2023年12月20日 11:20 | 来源:中新网黑龙江

  中新网黑龙江新闻12月20日电(谢文艳 杨志明)12月20日,寒风刺骨,滴水成冰,大庆石化化工一部生产技术组值班长杨羽庆,在装置里顶着凛冽的寒风,认真总结分析电加热器系统运行规律。由杨羽庆牵头实施ABS装置模头尾气处理系统“电热联动”节电降耗项目,实现了安全环保和节能增效的“双赢”。

  ABS、SAN是大庆石化的标志性产品之一,这些产品在从熔融体被挤压成颗粒的过程中,会产生一定量的“尾气”,虽然浓度非常小,但也会对环境造成一定影响。

  随着国家环保标准的日趋严格,大庆石化第一时间投入资金,在2018年就建成投产了一套ABS装置尾气处理系统,这套系统通过催化氧化和选择性还原技术,将尾气中的苯乙烯、丁二烯、丙烯腈等有机物转化为二氧化碳、水和氮氧化物,实现了尾气的合格净化。

  运行这套系统,需要使用电加热器将催化剂床层温度保持在350℃以上,不过,尾气来时本身就带有温度,电加热器打个“辅助”就可以了。然而今年以来,ABS装置降低了生产负荷,尾气少了,含有机物的浓度低了,加上冬季低温影响,催化剂床层的温度就降了下来。这时,电加热器就必须加大功率,保持350℃以上的高温,每小时耗电超过800千瓦。

  为了让环保装置高功率运行,大庆石化化工一部生产技术组值班长杨羽庆,对于厂家提供的“温度标准”产生了质疑:非得达到350℃吗?尾气浓度低了,反应温度能不能也调低一些呢?带着这些疑问,杨羽庆对装置展开了调查分析,探索提质增效方法,寻找节能降耗的空间。

  拥有丰富专业知识和多年生产经验的杨羽庆,通过收集到的数据进行论证,推测出床层温度还有下降空间。因为此前,系统保持350℃以上运行时,净化后的尾气浓度就远远低于国家规定的指标,杨羽庆暗自思忖:“能不能将床层温度指标控制得再精细一些?!减少一度用电,就是节省下了真金白银。”

  于是,杨羽庆主动联系到催化剂厂家,共同商讨“降温节电”的对策。充分论证后,将催化剂床层温度指标修改到310℃,再通过操作上的精细调整,逐渐摸索床层温度的“下限”。

  由于系统的特殊性和环保工作的重要性,其DCS操作画面始终保持在显示器前端。调整过程中,杨羽庆组织岗位员工实时观察,每小时开展一次记录,适时调整操作方案,保证了尾气合规的同时,降低了加热器电耗。

  在杨羽庆的带领下,经过车间全员的共同努力,电加热器的负荷由原来的80%降到了66%,床层温度由355℃降低到318℃,而净化尾气浓度仍然远低于国家规定,完全达标。从今年10月10日开始,项目正式投入运行,至今一个多月始终保持平稳,提质增效效果显著。

  这台电加热器,每增加1%的负荷,相当于增加10千瓦的功率。通过优化调整,加热器负荷降低了14%,相当于每小时节电140度,按照工业平均电价每度0.66元计算,一天就能省下2200多元,一个月就是6万多。(完)

【编辑:李香梅】

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