中新网黑龙江新闻11月12日电(谢文艳)11月12日,经过一周的平稳运行,改造后的大庆石化炼油厂140万吨/年重油催化裂化装置运行平稳,反再系统操作正常,柴油回炼量提高至设计负荷每小时35吨。经化验分析,成品汽油、柴油、液化气、干气等产品各项指标全部合格,成为大庆石化优化产品结构,增产高附加值产品,精准适应市场变化的新亮点。

据了解,目前国内汽油消费呈快速增长趋势,每年增长超过8%,消费柴汽比不断下降,且随着环保法规日益严格,车用柴油标准的要求也逐渐提高。
大庆石化炼油厂生产的催化柴油组分油存在十六烷值低、芳烃含量高等问题,即使通过加氢改质或精制,也难以满足下次油品升级后调和车用柴油的需求。经调研论证,通过采用柴油回炼技术,可将催化柴油组分油加氢后返回催化裂化装置回炼,每年可以加工30万吨加氢柴油组分油,减少轻柴油产量约21万吨,将其转化为汽油和液态烃,增加高附加值产品产量的同时,提高全厂经济效益。
大庆石化柴油回炼项目,利用加氢单元和催化单元组合,将催化裂化劣质柴油转化为高辛烷值汽油或轻质芳烃,其技术优势在于能够有效降低柴汽比、装置改造简单、投资成本低,操作也较为灵活,以达到“增汽减柴”的目的。
项目改造过程,大庆石化积极与设计单位高效联动,根据装置实际边设计、边施工,推进项目进展。针对项目工期紧、任务重的现状,生产科室组织重油催化二车间、加氢二车间和参建单位每日召开项目协调会,全面落实进度计划执行情况,及时解决设计、采购、施工等问题,同时每天对接设备到货时间,推进采购进度,以满足现场施工需求。
项目验收前夕,车间组织人员进行“三查四定”,对新增的加氢柴油喷嘴、缓冲罐、换热器、7套调节阀及利旧管线阀门等设备进行检查,整改尾项问题100多项,同时严格审批装置工艺、设备、系统试车方案。车间对岗位人员加强改造后流程培训,安排操作人员每日到现场确认生产工艺流程,从吹扫、试压,到后期引油、循环、升温检查等工作,积极指导操作人员充分做好每一个步骤,保障各项工作有条不紊地进行。
11月4日16时45分,大庆石化炼油厂140万吨/年重催装置柴油回炼项目改造后喷油一次成功,标志着柴油回炼项目在120万吨/年柴油加氢精制装置和140万吨/年重油催化裂化装置上成功应用,进一步提升了大庆石化公司原油加工能力,使催化柴油提质升级达到高标准的高清洁汽油,具有显著的社会效益和经济效益。(完)




